南京智汇锋机械科技有限公司

http://aoxiang.c2p.rongbiz.com/

机器人集成、机器人水切割高压泵、机器人水刀
头像

781落刀不良的主要原因

781落刀不良的主要原因

赞(赞(3)赞(

上一篇| 下一篇:森本多针缝纫机跳...

(1)调整切刀凸块位置,使缝纫机在停止前2~3针时落刀。

(2)切刀杆是否平衡和灵活,通过移动平衡块来使切刀杆平衡,还可以加油使其灵活。

(3)切刀动作钩位置不良,调整切刀驱动杆在下死点时与切刀驱动钩的间隙为0.05~0.2毫米。

(4)切刀驱动爪与切刀驱动杠杆拉簧拉力不足,应更换新的切刀驱动杠杆拉簧

(5)切刀动作钩扭矩大(不灵活),应加油或重新安装。


重机781平头锁眼机在锁扣眼时出现落刀现象的解决方法

  首先要了解一下重机LH-781平头锁眼机切刀的工作原理。
  重机781平头锁眼机切刀的动作是由上轴的落刀偏心转动(图1),使落刀摆架15作上、下摆动,当切刀驱动钩17中的凹槽嵌住落刀摆架15时,落刀摆架15带动切刀杠杆8,使切刀12下落将钮孔切开。切刀的动作时间则由送料凸轮上的落刀定时顶块26控制,在停车前2~3针时切刀下落最合适。切刀动作过程如图2中的(a)、(b)、(c)、(d)所示。








⑴当送料凸轮上的落刀定时顶块26的斜面使落刀顶杆23向上顶时,推动驱动爪20顺时针转动,切刀驱动钩17的凸部被拉向落刀顶块21的顶部[图2(a)]。
⑵落刀顶杆23下降,落刀顶块21逆时针转动,切刀驱动钩17的凸部开始进入驱动爪20和落刀顶块21的空间,同时切刀驱动钩17的凹槽接近落刀摆架15[图2(b)]。
⑶落刀顶杆23继续下降,切刀驱动钩17的凸部完全进入驱动爪20和落刀顶块21的空间,凹槽嵌住落刀摆架15[图2(c)]。
⑷落刀摆架15向上摆,带动切刀杠杆8,使切刀12下落,将钮孔切开[图2(d)]。
⑸切刀下落之后,落刀摆架15又压着切刀驱动钩17向下摆动行程的1/3,使切刀从缝料内拔出。此时,切刀驱动钩17的凸部落到驱动爪20上,迫使切刀驱动钩17的凹部离开落刀摆架15,同时切刀杠杆8在拉簧7(图1)的作用下复位。
  检查时,首先要将高、低速调整清楚,保证切刀在停车前2~3针时下落,换句话说,落刀一定要在停车前低速过程进行,在此前提下,根据上述切刀的工作原理,不难发现问题应该出在切刀下落之后,落刀摆架15压着切刀驱动钩17向下摆动到行程的1/3,切刀从缝料内拔出时,切刀驱动钩17的凹槽没有与落刀摆架15脱开[图2(a)]。
  此时,切刀驱动钩17的凸部落到驱动爪20上,迫使切刀驱动钩17的凹部离开落刀摆架15,同时切刀杠杆8在拉簧7的作用下复位。检查落刀摆架15压着切刀驱动钩17向下摆动到行程的1/3时,落刀定时顶块26是否使落刀顶杆23向上顶,推动驱动爪20转动,再推动切刀驱动钩17的凸台,使落刀摆架15从切刀驱动钩17的凹部脱开。
  由于落刀摆架15向下运动,而切刀驱动钩17是顺时针摆动,正好满足落刀摆架15从切刀驱动钩17的凹部脱开。
  现在产生连续落刀,问题应该就出在这里:
1.检查落刀定时顶块相位是否正确,
2.扭簧力量是否偏弱,
3.各铰链部位转动是否灵活,
  只要对有关部位进行相应的调整,保证落刀摆架15压着切刀驱动钩17向下摆动到行程的1/3时,落刀摆架15从切刀驱动钩17的凹部脱开问题即可解决。